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來(lái)源:科(kē)柏盛環保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流(liú)程當脫氮(dàn)效果(guǒ)好時(shí),則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲(huò)得好的(de)脫氮除磷的效果,所以特對A2/O工藝提出(chū)改進措施(shī),以提高該工藝的整體處理效果。
1.在設(shè)計和運行中(zhōng),保證汙泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流比(bǐ)為(10~20)%,其餘的則回流到缺氧段。這樣就減少了(le)進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所(suǒ)需的汙(wū)泥濃(nóng)度。
2.原汙水應能同時進入到厭(yàn)氧段和缺氧段
根據脫氮除磷生化反(fǎn)應對有機碳源的需要,通過閘門調(diào)節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。有關研究(jiū)表明,如要獲得較高的脫氮除磷(lín)效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設計(jì)。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵代替螺(luó)旋泵
同時回流汙泥和汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少(shǎo)複氧。
4.厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率(lǜ)一般按3~5W/m3來(lái)設計
過大則(zé)會在池內產生(shēng)渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除(chú)磷效果;但攪拌功率過小(xiǎo)則混(hún)合液(yè)中的汙泥可能沉積下來。
5.取消消化池,將(jiāng)剩餘汙泥直接經濃縮壓濾(lǜ)成泥餅後作肥料(liào)使用
這樣(yàng)避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消(xiāo)化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫(tuō)氮除磷二方麵的要求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合液回流比的取值(zhí)應兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高(gāo)和降低運行(háng)費(fèi)用二個方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可(kě)達70%以上,運行費用也不會太高。如果(guǒ)將缺氧池和好氧池設計成(chéng)同心圓式,外圓為環形好氧池(chí),采用轉刷曝氣推流(liú);同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用潛水攪拌器攪拌(bàn)推流。從(cóng)厭氧段出來的(de)混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液(yè)則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧(yǎng)段(duàn),混合液的回流量由控製旋轉門(mén)的開啟度來調節,使回流(liú)混合液不需用泵提升(shēng),大大(dà)節約了能耗,又保(bǎo)證了(le)較高的脫(tuō)氮率。我國昆明第二汙水廠就是采用該種結構(gòu),效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處理(lǐ)效果和比較靈活的運行條件(jiàn)
一般采(cǎi)用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧(yǎng)段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧(yǎng)段(duàn)汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水(shuǐ)力停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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